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“單元開車順利,目前各項指標正常……” 12月14日早5點,經過短停清洗檢修,吉林石化合成樹脂廠第三ABS裝置3凝聚干燥單元“滿血復活”。看著剛剛生產出的粉料,車間工藝工程師石磊一臉喜悅:“此次檢修前,源于對工藝參數的調整優化,3凝聚干燥單元連續運行了96天,遠超設計的60天生產周期!”

吉林石化合成樹脂廠ABS裝置凝聚干燥單元生產的ABS粉料,是生產ABS產品的中間產品,其產量直接影響到ABS產品的產量,但該單元的關鍵設備干燥器運行一段時間后,干燥器列管上面就會附著一層厚厚的粉料,如不及時進行清理,不但會影響正常生產,而且存在很大安全隱患。因此,凝聚干燥單元每隔一段時間就要進行一次短停清洗。

“能不能通過精準操作,優化工藝參數,來延長單元的生產周期?” 第三ABS車間工藝工程師石磊為這事沒少琢磨。在車間主任謝洪濤大力支持下,石磊帶領班組長、生產骨干組成攻關組,一邊廣泛查閱相關資料,一邊認真跟蹤重點設備運行狀態,緊鑼密鼓地忙活起來。

脫水系統是干燥系統的上一個單元,ABS漿液脫水效果直接影響干燥系統運行情況。石磊連續三天“泡”在裝置現場“調試”,最終發現:將脫水機出料水含量在原來基礎上降低2%,可達到最佳脫水效果。隨后,攻關組調整ABS漿液進料罐3AV-605淤漿濃度,并將<150μm粉料粒徑努力控制在原來的90%以下,以降低粉料中微粉的含量。同時,對干燥器出料旋轉閥、熱風流量進行控制,保證干燥器壓差在5.0kpa以下,干燥器出料水含量在<2.0%,讓生產運行處于最優條件。

石磊還規范日常操作,每半個小時檢查一次脫水機的出料情況,如發現物料濕度大,就及時加壓,減少進入干燥系統中物料的水含量;每小時清理一次凝聚罐和熟化罐滑槽,每兩小時取樣一次,觀察粉料粒徑的效果;每班次對凝聚抽真空管線、真空過濾機、脫水機籠條等進行清理。

“通過種種措施,3凝聚干燥單元短停周期由設計的‘60天一次’延長到超過90天一次,由此每年可減少2次短停清洗作業,不但節約了檢修費用,還有效降低了裝置的能耗、物耗。” 石磊告訴記者,這回干燥單元重新開車后,攻關組將再接再厲,進一步控制好工藝參數,為繼續保持長生產周期奠定基礎。

標簽: 工藝參數 干燥系統 一段時間